在大型的OEM傳輸生產(chǎn)設(shè)備中,在傳輸?shù)淖詈笠粋€(gè)清洗區(qū)/裝配區(qū)周圍有一種令人討厭的氣味,這影響了工作環(huán)境和周圍的工人們。化學(xué)清洗劑與大量的自動(dòng)變速箱油(ATF)進(jìn)入系統(tǒng)是主要的原因產(chǎn)生氣味的原因之一,原因在ATF的豐富性為生物生長創(chuàng)造了一個(gè)優(yōu)秀的環(huán)境,從而導(dǎo)致了釋放刺激性氣味。為了解決清洗質(zhì)量不穩(wěn)定的問題,每6個(gè)星期就要對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行定期維修,并且過量的使用各種化學(xué)物質(zhì)來消滅微生物。
Henkel面臨的問題是如何找到一種更有效的清洗方式,既要保證不會(huì)對(duì)標(biāo)識(shí)上的油墨和涂層造成傷害,同時(shí)還要達(dá)到頂級(jí)的干凈程度。此外Henkel還需要找到一種既要高效的抑制細(xì)菌生長,同時(shí)也要有效的分離出油污的液體,以便高效的采用機(jī)械方式清除。
根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)環(huán)境的需要,Henkel使用了不同濃度的清洗劑對(duì)超過200個(gè)標(biāo)簽進(jìn)行清洗測試,通過大量的分析測試以確保客戶能夠一如既往的收到高質(zhì)量的產(chǎn)品。 經(jīng)過大量的測試,Henkel終于找到滿足客戶需要的清洗劑。
這是一個(gè)成功的工藝改進(jìn)??蛻舨粌H收到了更干凈的零部件,而且由于有效的清除了細(xì)菌,在不影響標(biāo)簽完整性的情況下,客戶擁有了更經(jīng)濟(jì)、實(shí)惠的清洗方案,減少了清洗的次數(shù),也不再需要大量的使用昂貴的抑菌劑。 客戶最終每月可以節(jié)省82%的清洗成本。
實(shí)現(xiàn)批量購買,可減少15%的成本
系統(tǒng)的清洗頻率減少了45%
系統(tǒng)清洗的化學(xué)成本相應(yīng)下降
添加劑成本降低82%
通過合并過程和工藝簡化系統(tǒng)
每年的項(xiàng)目共節(jié)省$136,500
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